浙江大学学报(工学版), 2020, 54(10): 1986-1992 doi: 10.3785/j.issn.1008-973X.2020.10.016

能源工程、机械工程

水泥炉窑SNCR-SCR联合脱硝中试实验研究

韦彦斐,, 周荣, 周敏捷, 高翔

Pilot study on combined denitration of SNCR-SCR system in cement furnace

WEI Yan-fei,, ZHOU Rong, ZHOU Min-jie, GAO Xiang

收稿日期: 2020-02-29  

Received: 2020-02-29  

作者简介 About authors

韦彦斐(1969—),男,正高级工程师,博士生,从事非电行业大气污染控制的研究.orcid.org/0000-0002-0955-3467.E-mail:weiyf211@163.com , E-mail:weiyf211@163.com

摘要

以水泥炉窑氮氧化物(NOx)脱除为研究对象,分析烟气温度、入口NOx质量浓度、氨氮摩尔比(NSR)、催化剂装载量和积灰时间等对选择性催化还原脱硝技术(SCR)性能的影响,研究水泥炉窑SNCR-SCR联合脱硝工艺. 依托浙江省某水泥熟料生产线,通过在已配套的SNCR脱硝装置后端引入SCR反应器深化烟气脱硝过程,建立体积流量为10 000 m3/h的SNCR-SCR联合脱硝系统. 结果表明,在烟气体积流量为10 000 m3/h,入口温度为340 °C,入口NOx质量浓度为200~320 mg/m3的条件下,选择NSR为0.85~1.00、催化剂用量为8.1 m3时,SCR处理系统出口NOx排放质量浓度为23.4 mg/m3,氨排放质量浓度为0.98 mg/m3,SCR系统脱硝率可达90.4 %. 中试实验NOx的排放质量浓度、氨排放质量浓度均远优于《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915—2013)的规定,证明可实现水泥炉窑烟气氮氧化物的超低排放.

关键词: 水泥炉窑 ; 烟气脱硝 ; NOx ; SCR ; SNCR-SCR

Abstract

The effects of flue gas temperature, inlet NOx mass concentration, ammonia-nitrogen ratio (NSR), catalyst loading and ash deposit time on the selective catalytic reduction (SCR) process were analyzed for the removal of nitrogen oxides (NOx) from cement furnace kiln. The characteristics of the SNCR-SCR combined denitrification process in cement furnaces were analyzed. The SNCR-SCR combined denitrification system of 10 000 m3/h was established based on a cement clinker production line in Zhejiang Province to strengthen the flue gas denitrification process by introducing an SCR device at the back end of a supporting SNCR denitrafication device. Results showed that the NOx emission mass concentration and ammonia mass concentration were 23.4 mg/m3 and 0.98 mg/m3 after continuous operation of SCR under 0.85~1.00 NSR, 8.1 m3 catalyst dosage when the flue gas volume was 10 000 m3/h with an inlet NOx mass concentration of 200~320 mg/m3 at 340 °C. The SCR segment denitrafication efficiency can reach 90.4%. These measured NOx emission mass concentration and ammonia escape mass concentration in the pilot test are far superior to those in the “Cement Industry Air Pollutant Emission Standard” (GB4915—2013), which proves that ultra-low emissions of the main pollutants in the flue gas of cement furnace can be realized.

Keywords: cement furnace ; flue gas denitrification ; NOx ; SCR ; SNCR-SCR

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本文引用格式

韦彦斐, 周荣, 周敏捷, 高翔. 水泥炉窑SNCR-SCR联合脱硝中试实验研究. 浙江大学学报(工学版)[J], 2020, 54(10): 1986-1992 doi:10.3785/j.issn.1008-973X.2020.10.016

WEI Yan-fei, ZHOU Rong, ZHOU Min-jie, GAO Xiang. Pilot study on combined denitration of SNCR-SCR system in cement furnace. Journal of Zhejiang University(Engineering Science)[J], 2020, 54(10): 1986-1992 doi:10.3785/j.issn.1008-973X.2020.10.016

水泥工业是国民经济的重要基础产业,1985年以来我国一直是世界上产能最大的水泥生产国家[1],但在水泥生产各环节特别是煅烧工段,会产生大量的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物(NOx)等气态污染物,“十二五”期间国家明确要求对火电、钢铁、水泥等高污染物排放行业开展NOx减排工作[2-3]. 自“十三五”火电、钢铁全面实施超低排放改造以来[4-5],NOx执行50 mg/m3的超低排放标准,处于同时期的水泥行业仍执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915—2013),NOx排放限值为400 mg/m3(特别排放限值为320 mg/m3),单位烟气量NOx排放量是火电、钢铁行业的6.4~8.0倍. 水泥工业NOx排放总量已经跃居工业污染源排放总量首位,减排压力巨大[6-7]. 根据河北省公布的水泥行业大气污染物排放标准征求意见稿[8],NOx排放限值拟收严到小于50 mg/m3的超低排放目标,已成为国内水泥行业标准发展的风向标.

基于现行GB4915—2013标准,水泥工业主流脱硝技术是低氮改造(LNB)和选择性非催化还原(SNCR)脱硝. 低氮改造技术经济运行的脱硝率为10%~30%[9-12],SNCR脱硝为50%~70%[13-17]. 低氮改造技术一般不单独使用,作为SNCR的配合技术,主要通过对燃烧过程控制,从源头减少NOx的生成以节约SNCR段的氨水消耗量,LNB-SNCR联合脱硝率最佳可达80%[18-19]以上.

自水泥行业超低排放概念形成以来,水泥熟料线低氮改造和SNCR脱硝技术呈现出深度发展,并逐步形成多技术融合应用的前景[20]. 通过低氮改造升级和SNCR脱硝升级联用,NOx排放质量浓度可以达到100 mg/m3以下,但稳定性和可靠性欠佳,氨逃逸的问题难以解决,因此有必要开展末端配套SCR脱硝技术储备,通常认为SCR技术脱硝率可达80%~90%[21-24].

德国Solnhofer Zementwerkes早在1997年开展水泥SCR脱硝中试实验,设计将NOx从1050 mg/m3降至200 mg/m3,脱硝率为80%. 意大利Cementeria di Monselice自2007年建成SCR脱硝装置,在入口NOx质量浓度为1 530 mg/m3时,出口NOx排放质量浓度能够控制在75 mg/m3,脱硝率可达95%. 上述2个国外案例与我国现状存在一定的差异性:NOx入口NOx质量浓度大于1 000 mg/m3,我国采用现有技术基本可以控制在400 mg/m3(特别排放限值为320 mg/m3)以下;要求达到的NOx排放限值相对宽松,为200~500 mg/m3,我国超低排放限值预期在50 mg/m3以下;由于主要采用高尘布置模式,易出现催化剂表面磨损、端面积灰及中毒等现象. 出于经济性和技术考虑,SCR脱硝在国外未长期和广泛使用,可借鉴的经验有限[25].

在政策引导和市场推动作用下,国内对水泥熟料线SCR脱硝技术的研究逐步深入,已有中试和应用报道[26-28]. 河南一水泥熟料生产线采用“高温预除尘+SCR脱硝一体化技术”,出口NOx质量浓度可以达到100 mg/m3以下[29]. 该技术总体上处于试点阶段,尚未开展大规模商业化推广. 相关报道集中在NOx排放质量浓度、脱硝率和氨逃逸率等主要指标可达性等方面. 水泥熟料生产产生的烟气具有高尘、高碱金属等特征,导致SCR技术实施难度大,存在建设投资大,系统易堵塞、脱硝效率对操作温度敏感、催化剂寿命短,运行成本较高等问题[22]. 为了满足日趋严格的NOx排放要求,对现役水泥熟料线在现有脱硝系统基础上,通过内嵌SCR反应器,实施经济、高效的脱硝技术改造很有必要.

本文结合浙江省某水泥熟料线已配套有SNCR脱硝系统,通过在末端引出烟气进行SCR实验,在探明水泥熟料线SCR脱硝技术可行的基础上,获得适合系统运行的SNCR-SCR技术最佳工艺参数.

1. 实验方法

1.1. 实验装置

中试装置搭建于浙江省某水泥熟料生产企业,工艺流程和中试装置实物图分别见图12. SNCR脱硝系统位于分解炉及C5级旋风预热器区段,在850~1 050 °C的温度区段合适点位喷入氨水;SCR脱硝中试装置位于C1级旋风预热器去余热锅炉的烟道(余热锅炉上游烟道)旁路上,引接烟气体积流量为10 000 m3/h,CO常规质量浓度小于200 mg/m3,O2体积分数为2%~3%,该点位位于SNCR脱硝系统下游. SCR反应器入口NOx质量浓度随着SNCR脱硝后NOx质量浓度变化,设计值为200~1 200 mg/m3. 烟气中的NOx在入口烟道与氨进行初步混合,依次经SCR反应器入口渐扩管、整流器进一步混合后,进入SCR反应腔,在催化剂的作用下与氨反应后,经引风机送至高温风机入口烟道(余热锅炉下游). 为了保证流场的均匀平稳,SCR反应器在设计上采用入口渐扩段锥形角<8°. 反应器内腔尺寸为970 mm×1 800 mm×28 000 mm,设计布置6层蜂催化剂,实际装载5层,第6层(最下层)备用,单层催化剂采用定制模块,尺寸为970 mm×1 800 mm×1 150 mm. 为了应对高尘环境,采用13孔蜂窝催化剂,催化剂孔道内烟气流速为6.13 m/s,表面速度为4.21 m/h,空速为1 272 L/h. 催化剂主要成分为V2O5、TiO2,应对水泥炉窑烟气特征,V2O5质量浓度略高于火电厂. 为了解决高灰积尘,除上述气流速度的控制外,各层催化剂上部配有蒸汽吹灰器,底部设置有灰斗和仓泵,将积灰输送至厂区灰库. 脱硝产生的压损,通过反应器下游配置引风机解决.

图 1

图 1   SNCR-SCR工艺流程图

1-SNCR脱硝系统;2-SCR脱硝系统   Flow chart of SNCR-SCR


图 2

图 2   SCR脱硝中试装置

Fig.2   Denitration pilot plant of SCR


还原剂采用质量分数为20%的氨水,取自原SNCR脱硝系统的氨水储罐,通过输送模块、计量模块送至双流体喷枪喷入系统.

1.2. 烟气成分检测方法

烟气成分检测包括:SCR反应器前端烟气成分检测,主要指标有烟气体积流量qV、烟气温度θ、NOx和O2的质量浓度;SCR反应器出口烟气检测,主要指标有qVθ、NOx、O2的质量浓度. 检测方法参照《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915—2013). 数据采集采用连续在线检测,便携式烟气分析仪辅助检测(包括Testo350、崂应3012H及明华MY3000等).

1.3. 数据及理论分析方法

根据GB4915-2013可知,水泥炉窑烟气排放的主要污染物量均应折算到10% 基准氧质量分数状态下的质量浓度. 由于SCR反应段的O2质量浓度低于窑尾烟囱,为了保证数据具有更好的可比性,均不予折算,所有污染物质量浓度取用实测值,根据下式计算脱除率:

$ \eta=\frac{\rho_1\left({\rm{N O}}_{x}\right)-\rho_2\left({\rm{N O}}_{x}\right)}{\rho_1\left({\rm{N O}}_{x}\right)} \times 100 {\text \%}. $

式中:ρ1(NOx)为SCR反应器入口NOx质量浓度,ρ2(NOx)为SCR反应器出口NOx质量浓度.

2. 结果与讨论

2.1. 温度波动的影响

水泥熟料生产工况的波动会导致烟气特征参数发生变化. 图3统计了在SCR反应器处理烟气体积流量为10 000 m3/h,氨水体积流量为2 L/h的条件下,系统连续运行12 h过程中烟气温度θ、入口和出口NOx质量浓度、脱硝率等运行数据的变化情况. 可以看出,在0~5.5 h 内,入口烟气温度基本保持为340 °C,当入口NOx质量浓度为300 mg/m3,出口NOx质量浓度为25~35 mg/m3,脱硝效率为88%~92%,表明SCR工作正常,处理效果好. 本次实验的5.5~12 h时间段,由于生产波动的原因,脱硝系统温度出现了异常升高现象,入口温度从340 °C升高至499 °C,导致出口NOx质量浓度同步上升到80~100 mg/m3,脱硝效率降至67%~73%,SCR强化脱硝的作用效果大大降低;随着入口烟气温度恢复到340 °C,出口NOx质量浓度降到100 mg/m3以下.

图 3

图 3   温度对SCR脱硝性能的影响

Fig.3   Effect of temperature on SCR denitration performance


2.2. 入口NOx质量浓度的影响

中试装置设计入口NOx质量浓度为200~1 200 mg/m3,但实际操作中SCR反应器入口NOx质量浓度近似等于SNCR系统后的NOx质量浓度,因此中试中入口NOx质量浓度正常工况下不大于320 mg/m3. 图4中,qm为氨水质量流量.可以看出,入口NOx质量浓度为200~320 mg/m3,波动幅度达到120 mg/m3,出口NOx质量浓度为22~35 mg/m3,波动幅度为13 mg/m3. 由实验结果可知,入口NOx质量浓度的波动幅度120 mg/m3明显大于出口NOx质量浓度的波动幅度,表明SCR有较强的抗干扰能力,在较宽的入口NOx质量浓度波动范围内,均表现出良好的脱硝能力. 在实验中曾发生企业SNCR脱硝喷氨系统出现故障的情况,如图4中122~131 min时段所示,由于还原剂氨水质量流量为0,入口NOx质量浓度骤升至500~630 mg/m3,出口NOx质量浓度略有上升,但未超过设计值50 mg/m3,由此证明SCR系统具有比SNCR系统更好的抗烟气质量浓度波动性能.

图 4

图 4   入口NOx质量浓度波动对脱硝性能的影响

Fig.4   Effect of inlet NOx concentration fluctuation on denitrification performance


2.3. 喷氨量的影响

采用质量分数为20%的氨水作为还原剂,通过调整喷氨量,SCR反应器在不同的NSR条件下的出口脱硝率和氨排放质量浓度ρNH3)变化曲线如图5所示. 可以看出,尽管随着氨水喷射量的增加,脱硝率呈正向增加,但是等量的氨水增加量在脱硝过程中表现出不同的处理效果. 1)当投入的氨水质量较少(NSR=0.44~0.89)时,脱硝率增长较快,表明增加氨水投加量不但能够明显提升脱硝效率,而且由于此时烟气中的NOx多于NH3,因而系统中的NH3可被完全消耗. 2)当投入的氨水量等同于设计值时(NSR= 0.89~1.37),脱硝率增长较慢,烟气脱硝率稳定在90%左右,但随着氨水投加量的增加,氨排放质量浓度逐渐增加,由1.25 mg/m3上升至5.72 mg/m3. 3)当氨水投加量大于设计值(NSR=1.37~1.74)时,由于烟气中NH3 的加入量过剩,尽管烟气中少量的NOx被还原,提升了脱硝率,但此时氨排放质量浓度超过5 mg/m3,未能达到火电行业SCR脱硝后氨排放质量浓度小于2.5 mg/m3的标准要求,因而不是合理的氨水投加量区间. 足量的氨水投加是NOx脱硝效果实现达标排放的重要保证,但过量的氨水会导致系统运行费用增加,且造成大气的二次污染,因此在中试实验中NSR被设定为0.85~1.00,这样在实际运行中烟气的脱硝效率可达90%以上,而氨排放质量浓度小于2.5 mg/m3,从而实现烟气中NOx污染物达标排放经济、高效的目的. 经手工采样分析可知,SNCR段逃逸氨(SCR反应器入口氨)质量浓度<9.8 mg/m3,折算成氨质量流量约为10 mg/h,远小于SCR段实际喷射的氨水体积流量3.1~12.4 L/h(合喷氨质量流量0.7~2.9 kg/h),SNCR段逃逸至SCR段入口的氨对系统的影响非常有限.

图 5

图 5   NSR对脱硝率及氨排放质量浓度的影响

Fig.5   Effect of NSR on denitrification rate and NH3 slip mass concentration


2.4. 催化剂装载量的影响

在SCR反应器中1~5层蜂窝状催化剂下部均设置观测孔,依次标记为1#~5#测点,对应的催化剂体积用量依次为1.62、3.24、4.86、6.48、8.10 m3. 以0#点位作为SCR反应器入口质量浓度,在6个测点分别测试O2和NOx质量浓度. 考察不同催化剂装载量V对脱硝性能的影响,各测点对应的NOx质量浓度及脱硝率如图6所示. 可以看出,随着催化剂体积的增大,SCR对烟气的脱硝率增加. 另一方面,各层催化剂的脱硝率增长曲线斜率分别为25.9、12.6、11.5、7.8、6.0,趋势逐渐变小,表明当烟气脱硝率达到一定数值时,继续增加催化剂的用量对于提高总的脱硝率贡献小. 主要原因是随着脱硝反应的进行,烟气中NOx和NH3不断参与反应而被消耗,因而它们与催化剂表面活性位的接触机会减少,从而使得脱硝率效果减弱. 从实验结果来看,当催化剂体积用量为3.24 m3时,脱硝率达到60%,NOx排放质量浓度小于100 mg/m3;当催化剂体积用量为6.48 m3,脱硝率达到90%以上时,NOx排放质量浓度可达50 mg/m3以下.

图 6

图 6   催化剂装载量对脱硝率的影响

Fig.6   Effect of catalyst loading on denitration rate


2.5. 积灰时间的影响

高尘环境导致水泥炉窑实施SCR脱硝时,随着系统的连续运行,烟气中的颗粒物会吸附在催化剂端面及蜂窝状孔道内,导致催化剂的脱硝性能降低. 在SCR反应器中特别设计蒸汽吹灰器,以减少积灰在运行过程中的产生. 在实验中,将2次吹灰的时间定义为吹灰周期,也叫积灰时间. 分别将吹灰周期设置为1.5 h和2 h进行考察,考察了不少于3个周期,分析积灰时间对SCR体系中脱硝性能的影响. 从图7可以看出,吹灰周期设置为1.5 h时的烟气脱硝效率(见图7(a))在各自周期内几乎保持不变,吹灰周期设置为2 h时的烟气脱硝效率(见图7(b))出现逐渐降低的趋势,由92%下降到70%. 尽管吹扫后催化剂基本恢复了原有活性,但吹灰周期为2 h的烟气在每个吹灰周期的最大脱硝率随着系统运行出现递减,表明SCR体系催化剂失活对烟气脱硝效率有显著影响,因此适宜的吹灰周期选择对催化剂失活控制具有重要意义. 基于吹灰周期设置为2 h时脱硝性能出现大幅下降,不设置更长的吹灰时间进行实验. 另一方面,由于吹灰损耗高温蒸汽增加了能耗,不宜设置过短.

图 7

图 7   积灰时间对脱硝性能的影响

Fig.7   Effect of ash accumulation time on denitration performance


针对该中试实验中SCR反应器的长方形截面、催化剂为5+1层布置方式的特点,当入口颗粒物质量浓度约为80 mg/m3时,合理的吹扫周期应为1.5 h,以保证出口NOx质量浓度稳定可靠,满足设计要求(<50 mg/m3).

2.6. 脱硝稳定性实验

中试实验168 h运行SCR反应器出入口NOx质量浓度的变化结果如图8所示. 可以看出,在整个实验过程中,SCR反应器入口NOx质量浓度为200~300 mg/m3,平均质量浓度为250 mg/m3,SCR反应器出口NOx排放质量浓度可稳定保持在50 mg/m3以下. 比较168 h实验期间SCR反应器出入口NOx折算质量浓度,可知入口质量浓度均值为233 mg/m3,出口质量浓度均值为23.4 mg/m3,所以达到了烟气处理后脱硝质量浓度小于 50 mg/m3的预期目标,脱硝率高达90.4 %. 此时测定的氨排放质量浓度为0.98 mg/m3,满足小于2.5 mg/m3的设计目标. 该中试研究的累计实验时间长达2 000 h,系统运行稳定,各项指标满足设计要求,尚未出现催化剂性能的明显衰减,实现了SNCR-SCR联合脱硝在水泥炉窑小气量实验中的成功应用.

图 8

图 8   水泥炉窑SCR脱硝168 h性能曲线

Fig.8   Performance curve of SCR denitration for 168 h in cement furnace


3. 结 论

(1)水泥熟料线烟气的颗粒物质量浓度高和黏附性高,使得SCR脱硝应用于水泥行业有较高的技术要求,该研究通过合理设计,精心调试,NOx排放质量浓度达到23.4 mg/m3,氨排放质量浓度达到0.98 mg/m3,脱硝效率达到90.4 %,为水泥行业NOx的超低排放提供了设计依据.

(2)实验表明,SCR系统具有较好的抗烟气NOx质量浓度波动性能,当NSR=0.85~1.00时能够取得良好的脱硝效果,氨排放质量浓度可小于2.5 mg/m3,有效防止大气的二次污染.

(3)在累计实验长达2 000 h的时间段内,未发现催化剂性能的明显衰减,但高尘、高黏性和高碱土金属对催化剂在活性、使用寿命、脱硝效率的影响,SCR脱硝增加的系统阻力和电耗,蒸汽吹灰对余热锅炉热效影响以及催化剂组分、反应温度、结构设计系统运行方面的研究有待进一步的深化.

(4)水泥熟料生产工况的变化,如烟气温度等,对SCR脱硝效率会产生较大的影响,需要加强企业的运行管理. 在SCR脱硝系统点位设置上,应根据企业实际合理选取.

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